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發(fā)布時間:2015-02-28 10:18:35 更新時間:2019-09-24 08:08:59 作者:紅星機器
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磁選
國內鐵礦資源中,磁鐵礦儲量豐富,對于磁鐵礦選礦工藝技術的研究也逐步深入。本文就磁鐵礦常用的全磁選工藝技術進行試驗研究。
長期以來,大多數(shù)磁鐵礦選礦廠一直采用常規(guī)的筒式磁選機作為磁鐵礦精選設備,雖然在磁選機規(guī)格、給礦方式、槽體結構等方面作了大量的技術改造,但是由于強烈的“磁團聚”作用,使磁選過程選擇性降低,產生“磁性夾雜”和“非磁性夾雜”,造成最終磁鐵礦精礦中Si02含量居高不下,高達6.5%以上。為了獲得高品質鐵精礦,一些選礦廠選擇各種全磁流程分選法,采用新型磁選設備在工業(yè)試驗中獲得鐵精礦品位大于69%,Si02含量小于4%的先進指標。
全磁流程分選法主要靠各種新型磁選設備的搭配組合實現(xiàn)對磁鐵礦的有效分選,其中比較典型的設備有磁選柱、高頻振動細篩、磁場篩選機、磁聚機、脫磁器等,這些設備與傳統(tǒng)弱磁選設備組合使用,較大地提高了磁選技術的進步。與反浮選提鐵降硅相比,全磁流程分選法突出了流程簡單、工藝可靠、投資省、工期短、運行成本低、無環(huán)境污染等優(yōu)勢。
本試驗以本鋼歪頭山選廠為例進行說明,該選礦廠改造前鐵精礦進行粒度篩析后,對各級別粒度進行鏡下觀察分析,結果見下表。
可以看出,鐵精礦中鐵礦物存在著10.40%的連生體顆粒,脈石部分存在著30.68%的單體脈石,這些連生體和脈石之所以能夠進人到鐵精礦中,主要原因在于磁選中產生磁團聚,造成磁性和非磁性夾雜,證明使用常規(guī)弱磁選設備選出深度不夠,必須從精礦中選出這些連生體和脈石,對其進行細磨再選,提高單體解離度,才能實現(xiàn)提鐵降硅。
為此我們設計了全新的全磁選工藝流程,具體工藝流程見下圖:
原主廠房的三磁精礦由渣漿泵送至新廠房,經(jīng)過高頻震動細篩一磁選機一磁選柱得到合格精礦1,磁選的尾礦為最終尾礦,篩上及磁選柱中礦合并經(jīng)濃縮磁選后進入球磨機與水力旋流器構成的閉路磨礦系統(tǒng)進行細磨至76mm占85%后,進人磁選一細篩一磁選獲得合格精礦2,磁選的尾礦為最終尾礦,細篩的篩上產品返回濃縮再磨再選。精礦1和精礦2合并給入過濾機,過濾濾液返回原廠房分級作業(yè),過濾濾餅給人膠帶機轉運至精礦倉。尾礦經(jīng)自流槽給入53m濃密機。
主要技術工藝改造:
1、細篩改造。將原有的尼龍細篩改成高頻振動篩,提高篩分效率,使篩分效率由30%提高到55%。
2、分級改造??紤]到分級機為高堰式,沉降區(qū)太小,造成分級返砂量不足,二次磨礦濃度太低58%左右,造成二次分級溢流粒度不達標。因此將分級溢流堰加高80mm,增大沉降區(qū),降低分級轉數(shù),增加沉降時間。
3、成立單獨的再磨系統(tǒng)。一次磨礦與二次磨礦為三對二的系統(tǒng),每三臺二次磨礦剩下一臺單獨處理篩上量。通過以上系統(tǒng)改造,二次分級溢流粒度由+0.125mm占18%降到12%,取得了明顯的成效。
4、選別改造。原流程細篩篩下量由三段脫水槽和三段磁選機處理而成為最終精礦。由于脫水槽和磁選機分離機械夾雜的效果不明顯,選別改造用磁選柱代替了三段脫水槽和磁選機,因為磁選柱去除機械夾雜和連生體的能力很強。
5、過濾改瑋。由于提鐵降硅技術改造后,精礦粒度變細,再用原來的內濾式筒式過濾機難以處理,改用盤式過濾機,單擊處理量大。
6、回水系統(tǒng)改造。一方面濃縮機提高了底流濃度,增加了回水量;另一方面,濃縮機中加入絮凝劑,提高回水水質。
總之,該流程為單一弱磁全磁選流程,無藥劑,無污染;流程切人點準確,開口少,對于優(yōu)化整體工藝流程、達到降硅提鐵的最終目的,合理而經(jīng)濟,工藝簡單可靠,設備成熟先進;鐵精礦由67%提高到69%以上,Si02由6.5%降到4.5%以下,降硅提鐵效果顯著。
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