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發(fā)布時間:2015-12-09 14:10:55 更新時間:2020-03-30 14:10:55 作者:紅星機器
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球磨機
某鎢選廠重選生產(chǎn)一直采用的是兩段磨礦、中礦小閉路再磨再選工藝,隨著礦區(qū)資源的貧化,原礦品位不斷下降,該工藝逐漸呈現(xiàn)出一些不適應的問題,處理能力逐漸下降。該礦在現(xiàn)有設備和流程的條件下,及時對原工藝進行了調(diào)整,大大增加了重選處理能力。
原礦經(jīng)預選丟廢、洗礦脫泥、破碎至-10mm的合格礦后,進入重選段處理。重選工藝流程為兩級跳汰、六級搖床、兩段磨礦、中礦小閉路再磨再選(見圖1)。中礦處理工藝為l號水力分級系統(tǒng)和2號系統(tǒng)搖床中礦合并進入3號系統(tǒng)掃選,3號系統(tǒng)搖床中礦-1.6mm粒級返回2號系統(tǒng)循環(huán),+1.6mm粒級二段磨礦后,粗粒級經(jīng)開路搖床排尾,搖床中礦小閉路返回二段4號棒磨;細粒級進入4號系統(tǒng)選別,4號系統(tǒng)搖床中礦自閉路循環(huán)。該工藝特點是流程結(jié)構簡單,貧富分選,中礦磨礦后+1.6mm粗粒級開路搖床直接排尾,有利于提高系統(tǒng)選別效率。
存在的主要問題是:
(1)一、二段磨礦負荷率不平衡。據(jù)測定,當一段磨礦達到額定生產(chǎn)能力時,二段磨礦實際負荷率為150%~180%,磨礦產(chǎn)品中-1.6mm粒級合格產(chǎn)品占有率僅為40%~50%,經(jīng)開路搖床選別循環(huán)的中礦量增加,二段磨礦負荷加重,形成惡性循環(huán)。
(2)3號系統(tǒng)選別效率低,尾礦品位高。3號系統(tǒng)入選給料中,有用礦物主要呈連生體存在,搖床難以分選回收,4臺搖床尾礦品位均在0.045%~0.055%WO?,系統(tǒng)作業(yè)回收率僅30%。
(3)開路搖床排尾指標波動大。開路搖床尾礦量約占重選總尾礦量的25%,對總尾礦品位起著控制性的影響。由于二段磨礦效率低,循環(huán)礦量增加且波動大,直接影響了開路搖床選別效果,搖床尾礦品位在0.030%~0.035%WO?之間波動。
(4)據(jù)重選尾礦篩析結(jié)果,尾礦中+0.45mm級別占有率68.62%,其金屬占有率為65.38%,鎢礦物幾乎均呈連生體損失。由此可見,兩段磨礦仍未能使有用礦物得到較好的解離。為解決上述問題,在加強磨礦工藝條件控制、降低磨礦產(chǎn)品粒度、改進搖床排尾裝置、早丟多丟等方面采取措施,但均未收到滿意的效果。
原工藝問題的癥結(jié)是工藝流程結(jié)構不合理。在不增加設備和較大投資的前提下,通過調(diào)整流程結(jié)構,達到解決問題的目的。在生產(chǎn)調(diào)查和分析的基礎上,擬定了工藝流程改進比較方案。
方案一是將原進入二段磨礦系統(tǒng)的部分搖床中礦大閉路返回合格礦篩分,可緩解二段磨礦負荷過重問題,但因此降低了入選合格礦品位,貧富混選,不利于早收多收。同時,增加1號系統(tǒng)負荷,限制了重選生產(chǎn)能力的提高。大閉路循環(huán)流程生產(chǎn)操作控制也較為困難。
方案二是利用新增的一段5號磨礦系統(tǒng),單獨處理1號和2號系統(tǒng)搖床中礦,3號系統(tǒng)作為掃選作業(yè),掃選中礦給入4號棒磨再磨(即半段磨),磨礦后粗粒級產(chǎn)品送開路搖床直接排尾,搖床中礦返回5號棒磨。即形成中礦自閉路循環(huán)、一段半磨礦的中礦處理工藝。該工藝不僅可解決二段磨礦和開路搖床超負荷問題,而且,加強了階段磨選,有利于有用礦物的單體解離和回收。改進后的重選工藝流程為兩級跳汰、六級搖床、中礦自閉路循環(huán)、兩段半磨礦(見圖2)。
通過對比,選擇方案二作為生產(chǎn)工藝改進方案并進行生產(chǎn)性探索試驗。經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,該工藝合理,并獲得了較好的技術指標和經(jīng)濟效益??梢姡桨付脑燧^成功,值得廣大客戶借鑒學習。
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